电机软启动器的故障分析及优化
来源:大通国际自动化时间:2021-06-17
1.电机软启动器故障事例一
1.1 故障的发生
一台185kW电动机的突然出现自行运转启动,但是当时操作工并未进行启动操作,且现场按停止按钮也无法停下设备,检查PLC的远程控制也未发出启动命令,通过检查之后,排除了外部因素导致的突然启动。将设备断电后,然后使用万用表对软启动进行检测,用万用表检测软启动器的模块或可控硅是否击穿,及他们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在20-30欧左右),发现软启动器的A相和B相晶闸管导通,因设计图中软启动上侧未设计主接触器,而是断路器直接连接软启动器电源侧,在软启两相晶闸管击穿后现场电机带两相电缺相运行,险些造成人员及设备损坏。
1.2 解决措施
该设备为破碎机,属于重载设备,且根据记录显示,这个设备在短时间内有多次启停记录,而软启动可控硅属于电子产品,易损坏,造成软启动可控硅损坏的原因有电机在起动时,过电流将软起动器击穿、起动频繁,高温将可控硅损坏,滤波板损坏(更换损坏元件) 输入缺相等。而该设备的频繁启停导致软启动器可控硅过热损坏。通过这一系列的判断和分析后,经过更换电机软启动器之后,电机设备可以正常的启动和运行,确定了故障的原因正是上述因素造成的。
2.1 故障的出现
在进行企业生产的时候,操作人员在控制室发现某一监测电机运行的电流表并没有显示电流,因此就到现场进行检查,发现这一台电机并没有工作,然后按下开启按钮后,电机依然没有运行。当检修人员去配电室进行检查后,发现电机软启动器以及保护器并没有故障报警,也没有显示故障,直到检查控制器的元件时闻到很浓的烧焦味道,经过仔细的检查,发现在ka1中间继电器上有一些焦黑的痕迹,而旁路接触器没有吸合。即使在更换了一个继电器之后,设备也依然不能运行。然后又检查了电机的其他元件,没有发现其他的故障情况。
2.2 对产生故障的原因进行分析
首先需要根据旁路接触器不吸合的情况进行分析,确定软启动器中旁路继电器上的输出端子在设备启动时的运行状态。通过更换启动方式,同时将万用表的电阻档调到了RX1档,利用万用表来检查输出端子的连接情况。检查之后再次开启软启动器,十几秒后,万用表的显示上并没有位置变化,所以,根据这种情况,判断出这个继电器中的输出端出现问题,不能顺利的进行闭合,从而使旁路继电器不能正常的运行,影响到电机的启动。因为长时间的不断连接和闭合,继电器触点过热出现损伤从而使电阻变大,使继电器线圈的电压变低,进而被烧毁,影响到接触器的吸合功能,也就出造成软启动器不能正常的运行。
有了判断之后,就需要检查软启动器中的可控硅和相关的电路是不是正常。首先为了保证不损坏设备,将负载电缆进行了拆除,然后将3个星型连接的灯泡接在了软启动器的输出端上,将这三个灯泡来当做负载,然后模拟电动机的启动过程和运行过程。一切都准备好后,按下软启动器上的启动按钮进行启动,按下按钮后运行的指示灯开始亮起来,当软启动器通过电流之后,那三个灯泡开始变亮。经过这样的方法,确定了软启动器中的可控硅以及电路的运行和触发是正常的。
2.3 解决方案
因为并没有准备好备用的软启动器,所以为了保证电机的运行与生产的进行,就使用了一个小型的数显时间继电器的延时闭合触点来代替电机软启动中的继电器触点,来保证旁路接触器的正常吸合功能,从供电系统中切除了电机软启动器。同时,为了防止其他的元件也出现损坏,比如中间继电器的线圈出现短路而造成软启动器触点的损坏,就在2ka的线圈驱动回路上增加了一个熔断器,在这个熔断器里面安装一个额定电流是1A的保险丝,利用这个熔断器和已有的熔断器来保护软启动器中的继电器。同时,在启动电机后,电机可以正常的运行和工作,也可以正常的停止运行。
3.结束语
电机软启动器的出现,避免了交流电机在启动的时候受到大电流对电网等方面的影响,解决了供电线路耗过大的问题,所以,电机软启动器被人们广泛的应用在企业生产中。电气设备在长久的不间断工作中,很容易出现各种各样的故障,并且由于适用于大功率电机的软启动器所需要消耗更大的成本,因此,这种电机软启动器对于企业来说是一种重要的生产资产。为了降低企业在这方面投入的成本,就需要维修管理人员,对故障例子不断的进行研究和分析,通过不断的总结,优化软启动器的应用方案,从而提高软启动器的使用寿命,促进企业的生产与发展。
上一篇:全电动注塑机的电路板维修 下一篇:案例 | 关于CT直流调速器维修经验